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溢流閥噪聲和振動、調壓失靈怎么處理?

時間:2020/12/9閱讀:707
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在各類閥中,溢流閥的噪聲突出。在大型溢流閥上,癥狀比較明顯,主要的振動與噪聲原因是閥座損壞,閥芯與閥孔配合間隙過大,閥芯因內部磨損、卡滯等引起動作不靈活。溢流閥調壓手輪松動也導致振動,壓力由調壓手輪調定后,如松動則壓力產生變化,引起噪聲,所以壓力調定后手輪要用鎖緊螺母鎖牢。調壓彈簧彎曲變形引起噪聲。由于彈簧剛性不夠,當其振動頻率與系統(tǒng)頻率接近或相同時,產生共振,解決辦法是更換彈簧。下面一起來了解下溢流閥噪聲和振動、調壓失靈怎么處理?

閥的不穩(wěn)定振動現(xiàn)象會引起的壓力脈動而造成的噪聲。如先導式溢流閥在工作中導閥處于不穩(wěn)定高頻振動狀態(tài)時產生的噪聲。溢流閥也可能由于諧振而產生嚴重的噪聲及壓力波動。以下是溢流閥引起振動與噪聲的實例。
液壓系統(tǒng)如圖1所示。



故障癥狀為:當電液比例閥未通電,H02與H03電磁鐵同時得電,系統(tǒng)出現(xiàn)嚴重的噪聲及壓力波動,但H02或H03一個電磁鐵通電時沒在這種現(xiàn)象。
振動與噪聲來自溢流閥與單向閥的組合。溢流閥是在液壓力和彈簧力的相互作用下進行的,極易激起振動而發(fā)生噪聲。對于這個系統(tǒng),雙泵輸出的壓力油經單向閥合流,發(fā)生流體沖擊與波動,引起流體振蕩,從而導致液壓泵出壓力不穩(wěn)定,又由于泵輸出的壓力油本身就是脈動的,因此,泵輸出的壓力油波動加劇,便激起溢流閥振動。兩個溢流閥結構相同,固有頻率也相同,便引起溢流閥共振,發(fā)出異常噪聲。
后來將溢流閥HD03調低至15MPa,癥狀消失。此時,兩溢流閥調出的壓力不等,比例閥H08未打開,HR03不會打開,兩泵供出的壓力油相互隔離,分別經各自的溢流閥回油箱,不至因合流而發(fā)生共振。
溢流閥調壓失靈怎么處理?
1.系統(tǒng)壓力波動
引起壓力波動的主要原因:①調節(jié)壓力的螺釘由于震動而使鎖緊螺母松動造成壓力波動;②液壓油不清潔,有微小灰塵存在,使主閥芯滑動不靈活,因而產生不規(guī)則的壓力變化,有時還會將閥卡??;③主閥芯滑動不暢造成阻尼孔時堵時通;④主閥芯圓錐面與閥座的錐面接觸不良好,沒有經過良好磨臺;⑤主閥芯的阻尼孔太大,沒有起到阻尼作用;⑥先導閥調正彈簧彎曲,造成閥芯與錐閥座接觸不好,磨損不均。
解決方法:①定時清理油箱,管路,對進入油箱,管路系統(tǒng)的液壓油要過濾;②如管路中已有過濾器,則應增加二次過濾元件.或更換二次元件的過濾精度;并對閥類元件拆卸清洗,更換清潔的液壓油;③修配或更換不合格的零件;④適當縮小阻尼孔徑。
2.系統(tǒng)壓力*加不上去
原因1:①主閥芯阻尼孔被堵死,如裝配對主閥芯未清洗干凈,油液過臟或裝配時帶人雜物;②裝配質量差,在裝配時裝配精度差.閥間間隙調整不好,主閥芯在開啟位置時卡住,裝配質量差;③主閥芯復位彈簧折斷或彎曲,使主閥芯不能復位。解決方法:①拆開主閥清洗阻尼孔并從新裝配;②過濾或更換油液;③擰緊閥蓋緊固螺釘更換折斷的彈簧。
原因2:先導閥故障,①調正彈簧折斷或未裝入,②錐閥或鋼球未裝,③錐閥碎裂。解決方法:更換破損件或補裝零件,使先導閥恢復正常工作。
原因3:遠控口電磁閥未通電(常開型)或滑閥卡死。解決方法:檢查電源線路,查看電源是否接通;如正常,說明可能是滑閥卡死,應檢修或更換失效零件。
原因4:液壓泵故障:①液壓泵聯(lián)接鍵脫落或滾動;②滑動表面間問隙過太;③葉片泵的葉片在轉子槽內卡死;④葉片和轉子方向裝反;⑤葉片中的彈簧因所受高頻周期負載作用,而疲勞變形或折斷。解決方法:①更換或從新調正聯(lián)接鍵,并修配鍵槽;②修配滑動表面間間隙;③拆卸清洗葉片泵;④糾正裝錯方向;⑤更換折斷彈簧。
原因5:進出油口裝反,調正過來。
3.系統(tǒng)壓力升不高
原因1:①主閥芯錐面磨損或不圓,閥座錐面磨損或不圓;②錐面處有臟物粘??;③錐面與閥座由于機械加工誤差導致的不同心;④主閥芯與閥座配合不好,主閥芯有別勁或損壞,使閥芯與閥座配合不嚴密,⑤主閥壓蓋處有泄漏,如密封墊損壞,裝配不良,壓蓋螺釘有松動等。解決方法:①更換或修配溢流閥體或主閥芯及閥座,②清洗溢流閥使之配合良好或更換不合格元件,③拆卸主閥調正閥芯,更換破損密封墊,消除泄漏使密封良好。
原因2:先導閥調正彈簧彎曲或太短、太軟,致使錐閥與閥座結合處封閉性差,如錐閥與閥座磨損,錐閥接觸面不圓,接觸面太寬,容易進入臟物,或被膠質粘住。解決方法:更換不合格件或檢修先導閥,使之達到使用要求。
原因3:①遠控口電磁常閉位置時內漏嚴重;②閥口處閥體與滑閥嚴重磨損;③滑閥換向未達到正確位置,造成油封長度不足;④遠控口管路有泄漏。解決方法:①檢修更換失效件,使之達到要求,②檢查管路消除泄漏。
4.壓力突然升高
原因1:①由于主閥芯零件工作不靈敏,在關閉狀態(tài)時突然被卡死;②加工的液壓元件精度低,裝配質量差,油液過臟等原因。
原因2:先導閥閥芯與閥座結合面粘住脫不開,造成系統(tǒng)不能實現(xiàn)正常卸荷;調正彈簧彎曲“別勁”。
解決方法:清洗主閥閥體,修配更換失效零件。
5.壓力突然下降
原因1:①主閥芯阻尼孔突然被堵;②主閥蓋處密封墊突然破損;③主閥芯工作不靈敏,在開啟狀態(tài)突然卡死,如,零件加工精度低,裝配質量差,油液過臟等;④先導閥芯突然破裂;調正彈簧突然折斷。

原因2:遠控口電磁閥電磁鐵突然斷電使溢流閥卸荷;遠控口管接頭突然脫口或管子突然破裂。

解決方法:①清洗液壓閥類元件,如果是閥類元件被堵,則還應過濾油液;②更換破損元件檢修失效零件,③檢查消除電氣故障。

6.在二級調壓回路及卸荷回路壓力下降時產生較大振動和噪聲

原因:在某個壓力值急劇下降時,在管路及執(zhí)行元件中將會產生震動;這種振動將隨著加壓一側的容量增大而增大。
解決方法:
1)要防止這種振動聲音的產生,必須使壓力下降時間(即變化時間)不小于0.1s??稍谝缌鏖y遠程控制口處接入固定節(jié)流閥,如圖1所示,此時卸荷壓力及低調整壓力將變高。
2)如圖2所示,在遠控口的管路里使用防止振動閥,并且具有自動調節(jié)節(jié)流口口的機能,卸荷 壓力及低調整壓力不會變高,也不能產生震動和噪聲。

 

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